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一位焊接工藝調(diào)試“老兵”關(guān)于國產(chǎn)弧焊機器人功能應(yīng)用的思考

🕙 2023-03-10 👆
作為一位在機器人焊接工藝調(diào)試領(lǐng)域有12年經(jīng)驗的工程師,筆者有幸使用過進口及國產(chǎn)的多種弧焊機器人品牌,同時也有一些心得體會。
 
總體來說,國產(chǎn)弧焊機器人近幾年發(fā)展迅猛,尤其是以卡諾普為代表的的國產(chǎn)弧焊機器人,以“農(nóng)村包圍城市”的戰(zhàn)略,迅速占領(lǐng)了中低端市場,弧焊機器人出貨量穩(wěn)居國產(chǎn)機器人前列,而其它國產(chǎn)機器人品牌,如埃斯頓、柴孚機器人、藦卡機器人、錢江機器人、配天機器人等同樣發(fā)展迅速,在市場占有一定份額。
 
但不得不說,目前國產(chǎn)弧焊機器人與進口品牌相比仍有較大差距,尤其是與專門從事弧焊的機器人品牌相比,如日本的神鋼機器人、德國的克魯斯機器人(目前已被埃斯頓收購),以及奧地利的IGM機器人,差距更為明顯。當然這里面存在著客觀原因,需要給國產(chǎn)弧焊機器人廠商一定時間進行追趕。
 
筆者以個人使用各品牌弧焊機器人的心得體會,對國產(chǎn)弧焊機器人的功能應(yīng)用進行一些梳理,與各位讀者分享。
國產(chǎn)弧焊機器人基本指令一般都包括:起弧指令、熄弧指令、擺動開始指令、擺動結(jié)束指令、電弧跟蹤開始指令、電弧跟蹤結(jié)束指令等。
 
尤其在中厚板領(lǐng)域應(yīng)用時,需要添加多條指令,一方面增加了現(xiàn)場編程人員的工作量;另一方面不便于焊接工藝參數(shù)的管理,尤其對于規(guī)范化管理的公司,對于焊接工藝參數(shù)有明確要求及管理。若將這些工藝參數(shù)整合到一個文件中(感興趣的讀者可參考神鋼機器人數(shù)據(jù)庫模式),不僅減少現(xiàn)場編程人員的工作量,同時便于焊接工藝參數(shù)的管理,再者便于中厚板功能中的多層多道功能開發(fā)。
 
再者比如接觸傳感功能(電壓傳感功能),其原理是在工件與焊絲之間加載一定電壓(一般為焊接電源的空載電壓),在機器人運動過程中,焊絲碰到工件時形成導(dǎo)通回路,機器人停止運動,機器人停止運動位置與機器人的基準位置對比,得到工件的位置偏差。
 
國產(chǎn)弧焊機器人在該功能上同樣很類似,比如1D傳感、2D傳感、3D傳感、2D+旋轉(zhuǎn)傳感、3D+旋轉(zhuǎn)傳感等形式,除了以上傳感形式,還應(yīng)該有檢測焊縫長度變化、檢測坡口寬度變化、檢測坡口位置變化的傳感形式。另外對于工件位置偏差的數(shù)據(jù),需要現(xiàn)場編程人員編輯到程序中進行應(yīng)用,若可以做到傳感后的數(shù)據(jù)偏差,自動應(yīng)用到程序中,而不需要現(xiàn)場編程人員提前編程,則可大幅提高弧焊機器人的智能性。
電弧跟蹤功能在碳鋼中厚板領(lǐng)域應(yīng)用十分廣泛,其原理是在焊接時,通過機器人擺動檢測焊接電流的變化,從而補償機器人的運動軌跡。
 
目前對于大多數(shù)國產(chǎn)弧焊機器人品牌,電弧跟蹤功能參數(shù)包括如下幾部分:水平補償系數(shù)、垂直補償系數(shù)、靈敏度、水平距離轉(zhuǎn)換值、垂直距離轉(zhuǎn)換值、最大補償值或者上下補償靈敏度、上下補償偏移量、上下最小補償量、上下最大累計補償量、上下每次最大補償量、左右補償靈敏度、左右補償偏移量、左右最小補償量、左右最大累計補償量、左右每次最大補償量、左右補償開始計數(shù)等內(nèi)容;對于現(xiàn)場調(diào)試人員,各個參數(shù)均需要根據(jù)現(xiàn)場情況進行調(diào)整,以達到較好的跟蹤效果。但調(diào)整好的參數(shù)不一定適用于每一條焊縫形式,若一個工件上有多條焊縫形式,就需要進行多次調(diào)整,增加現(xiàn)場工作量。
 
而筆者用過的進口弧焊機器人,有強大的電弧跟蹤能力,不需要現(xiàn)場調(diào)試工程師進行任何調(diào)試,僅需要在使用時,打開該功能即可,并且跟蹤效果穩(wěn)定。據(jù)筆者了解,目前國產(chǎn)弧焊機器人都是這種操作模式,首先需要現(xiàn)場調(diào)整參數(shù),另外跟蹤效果不穩(wěn)定。也就是說,在電弧跟蹤功能上,大家也處于同一水平。
筆者在使用國產(chǎn)弧焊機器人(包括部分進口弧焊機器人)進行多層多道焊接時,曾遇到過如下問題,以水平角焊K=12mm為例,需要焊接2層3道。在此過程中示教8個機器人點位,其中第一個點與最后一個點重合,如下圖所示。

同樣進行水平角焊K=12mm的焊接,但在進行弧焊機器人編程時,機器人的運動方向變?yōu)橛蓀8→p7→……→p2→p1運動,即p5點為焊接起弧點,p4點為焊接結(jié)束點,會出現(xiàn)data1中的焊接工藝參數(shù)不能用的情況,準確說應(yīng)該是第二道的焊接線左右方向本應(yīng)該遠離立板,但機器人運動方向變換后,第二道的焊接線左右方向變?yōu)榭拷?。出現(xiàn)以上情況,是由于在進行多層多道位置偏移時,焊接方向影響了焊接線左右偏差的正負值。

 

筆者曾用過的進口弧焊機器人,在對多層多道數(shù)據(jù)上的處理時,會根據(jù)選用的坡口形式自動進行修正,而不需要現(xiàn)場調(diào)試人員進行相關(guān)的操作,也就是說上述問題在筆者使用的進口弧焊機器人多層多道應(yīng)用中是不存在的。這也是國產(chǎn)弧焊機器人廠商需要優(yōu)化的技術(shù)難點。

 

以上是筆者在使用弧焊機器人功能上的相關(guān)總結(jié),由于水平所限,有不足之處,還請各位讀者斧正。當然,國產(chǎn)弧焊機器人技術(shù)的發(fā)展,大家也是有目共睹的,希望國產(chǎn)廠商再接再厲,將國產(chǎn)弧焊機器人做大做強。
                                                                                                          ——文章摘自《高工機器人》


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